東風(fēng)汽車公司發(fā)動機(jī)廠技術(shù)科 龔慧生
1 現(xiàn)狀 Ok=RhoZZ
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發(fā)動機(jī)的缸體和缸蓋上的盲孔多而且深,加工后的切屑沉積在孔的底部,經(jīng)常是和油污一起粘附在螺紋槽內(nèi),切屑清理工作非常困難。一般采用壓縮空氣吹除或者高壓水沖洗,這些方法使得切屑四處紛飛,既不安全又不衛(wèi)生,更重要的是切屑清除不干凈,造成發(fā)動機(jī)整機(jī)清潔度差,危害性特別大,直接影響產(chǎn)品性能。例如缸體主軸承螺紋孔(盲孔)內(nèi)殘余的切屑會使主軸承螺栓力矩存在假力矩現(xiàn)象,發(fā)動機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)一段時間后產(chǎn)生螺栓松動,切屑易進(jìn)入主軸瓦背面,造成主軸承瓦擠瓦、燒瓦,甚至使曲軸斷裂,以及發(fā)動機(jī)振動大等不良現(xiàn)象的產(chǎn)生。再如缸體頂平面上用于與缸蓋聯(lián)接的螺紋孔內(nèi)存在殘余切屑時,缸蓋螺栓也會存在假力矩現(xiàn)象,當(dāng)發(fā)動機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)一段時間后,就會導(dǎo)致各缸之間相互竄氣,燒蝕缸墊,嚴(yán)重地影響發(fā)動機(jī)的工作性能。 2R!1Vl
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2 原工藝方案分析 #q"^6C
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我們以缸體主軸承螺紋孔的加工工藝方案為例進(jìn)行分析,缸體主軸承螺紋孔是用來將主軸承瓦蓋和缸體聯(lián)接固定在一起,共計有14個,對稱分布在缸體的龍門底面上(圖1),螺紋孔為M14,孔深43.8mm。
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圖1 缸體主軸承螺紋孔分布示意圖
主軸承螺紋孔的加工過程為鉆螺紋底孔—攻螺紋—銑瓦蓋結(jié)合面(俗稱龍門面)—水壓試驗(檢測水套滲漏情況)—清洗缸體—吹凈螺紋孔和瓦蓋結(jié)合面—裝配主軸承瓦蓋。螺紋孔攻絲后,切屑與冷卻液和潤滑油一起粘結(jié)、吸附在螺紋孔內(nèi),在隨后精銑瓦蓋結(jié)合面時,灼熱的切屑也掉進(jìn)了螺紋孔,燒結(jié)在孔內(nèi)。統(tǒng)計結(jié)果顯示,每個孔內(nèi)的油泥切屑重達(dá)100g左右,用壓縮空氣吹除,必然切屑四處飛揚(yáng),油、水遍地,危險性大,作業(yè)環(huán)境又差。
%!G]H a;Q.R 為減少上述危害,在水壓試驗后,用清洗機(jī)的高壓水先對缸體外表面、內(nèi)腔和螺紋孔清洗,使螺紋孔內(nèi)的油泥切屑盡量減少,但每個孔內(nèi)切屑仍有25g左右,再用壓縮空氣吹除,經(jīng)磁力吸棒檢查,孔內(nèi)仍有大部分切屑未能清除干凈,滿足不了產(chǎn)品要求。
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;TdQ 這種吹風(fēng)工藝還存在其它缺點(diǎn):吹出的切屑飛入或掉進(jìn)了其它孔內(nèi),破壞了其它孔系的清潔度;切屑四處飛濺,不但對操作者及周圍人機(jī)易造成安全事故;而且切屑難以收集,造成周圍衛(wèi)生差;在通過水壓試驗工序和清洗工序時,螺紋孔內(nèi)的切屑、油泥,很容易使水壓試驗液、清洗液和漂洗液過早地污染,從而必須更換試驗液、清洗液和漂洗液,加大了生產(chǎn)成本;另外,壓縮空氣發(fā)出的尖嘯聲特別大;工人要一次手動清除14個孔和瓦蓋結(jié)合面的切屑,生產(chǎn)效率低下,且工作環(huán)境差、勞動強(qiáng)度大;漏吹的現(xiàn)象也時有發(fā)生。
y-TS?5Dr] J<<0U; 3 新型盲孔切屑清除機(jī)的研制
ESl-k2 h98_6Dw(] 針對上述問題,我們借鑒了國外成功的制造技術(shù),利用文丘里原理,設(shè)計制造了一種專用高效的裝置,一次將14個螺栓孔內(nèi)的切屑全部清除干凈(圖2)。
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1.氣缸 2.過濾裝置 3.增壓閥 4.貯氣裝置 5.泵體集成板 vPn(