東風汽車公司發(fā)動機廠技術科 龔慧生
1 現狀 wk/->Rz
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發(fā)動機的缸體和缸蓋上的盲孔多而且深,加工后的切屑沉積在孔的底部,經常是和油污一起粘附在螺紋槽內,切屑清理工作非常困難。一般采用壓縮空氣吹除或者高壓水沖洗,這些方法使得切屑四處紛飛,既不安全又不衛(wèi)生,更重要的是切屑清除不干凈,造成發(fā)動機整機清潔度差,危害性特別大,直接影響產品性能。例如缸體主軸承螺紋孔(盲孔)內殘余的切屑會使主軸承螺栓力矩存在假力矩現象,發(fā)動機運轉一段時間后產生螺栓松動,切屑易進入主軸瓦背面,造成主軸承瓦擠瓦、燒瓦,甚至使曲軸斷裂,以及發(fā)動機振動大等不良現象的產生。再如缸體頂平面上用于與缸蓋聯接的螺紋孔內存在殘余切屑時,缸蓋螺栓也會存在假力矩現象,當發(fā)動機運轉一段時間后,就會導致各缸之間相互竄氣,燒蝕缸墊,嚴重地影響發(fā)動機的工作性能。 =_1" d$S&
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2 原工藝方案分析 @KpzxcEoO
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我們以缸體主軸承螺紋孔的加工工藝方案為例進行分析,缸體主軸承螺紋孔是用來將主軸承瓦蓋和缸體聯接固定在一起,共計有14個,對稱分布在缸體的龍門底面上(圖1),螺紋孔為M14,孔深43.8mm。
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圖1 缸體主軸承螺紋孔分布示意圖
主軸承螺紋孔的加工過程為鉆螺紋底孔—攻螺紋—銑瓦蓋結合面(俗稱龍門面)—水壓試驗(檢測水套滲漏情況)—清洗缸體—吹凈螺紋孔和瓦蓋結合面—裝配主軸承瓦蓋。螺紋孔攻絲后,切屑與冷卻液和潤滑油一起粘結、吸附在螺紋孔內,在隨后精銑瓦蓋結合面時,灼熱的切屑也掉進了螺紋孔,燒結在孔內。統(tǒng)計結果顯示,每個孔內的油泥切屑重達100g左右,用壓縮空氣吹除,必然切屑四處飛揚,油、水遍地,危險性大,作業(yè)環(huán)境又差。
foFn`?LF o+t?OG/0 為減少上述危害,在水壓試驗后,用清洗機的高壓水先對缸體外表面、內腔和螺紋孔清洗,使螺紋孔內的油泥切屑盡量減少,但每個孔內切屑仍有25g左右,再用壓縮空氣吹除,經磁力吸棒檢查,孔內仍有大部分切屑未能清除干凈,滿足不了產品要求。
9e=*jRs]l^ <7&b|f$CL 這種吹風工藝還存在其它缺點:吹出的切屑飛入或掉進了其它孔內,破壞了其它孔系的清潔度;切屑四處飛濺,不但對操作者及周圍人機易造成安全事故;而且切屑難以收集,造成周圍衛(wèi)生差;在通過水壓試驗工序和清洗工序時,螺紋孔內的切屑、油泥,很容易使水壓試驗液、清洗液和漂洗液過早地污染,從而必須更換試驗液、清洗液和漂洗液,加大了生產成本;另外,壓縮空氣發(fā)出的尖嘯聲特別大;工人要一次手動清除14個孔和瓦蓋結合面的切屑,生產效率低下,且工作環(huán)境差、勞動強度大;漏吹的現象也時有發(fā)生。
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